|
详解电镀废水A2/O-MBR处理工艺浏览数:2次
常见的电镀废水处理工艺通常是采用传统化学处理法对不同种类的废水进行分类处理,从而达到回收重金属且使废水达标排放的目的〔1, 2, 3〕。然而,随着《电镀污染物排放标准》( 发布稿) (GB 21900— 2008)的发布,N、P、COD 等污染物的排放标准更加严格,仅仅采用传统化学处理并不能很好地达到排放标准的要求。MBR 是一种新兴的污水处理工艺,具有处理效果好,占地面积省,抗冲击负荷能力强等诸多优点。将MBR 用于工业污水的处理国内外近年来研究较多,并已经有了实际应用,实践证明采用化学处理结合MBR 的新工艺处理工业污水效果很好〔4, 5, 6〕。某电镀工业园每天产生大量电镀废水,因其电镀产品种类较多,所产生的废水水质也较复杂。设计采用化学处理结合A2/O-MBR 的新工艺对园区的络合废水及前处理废水进行处理,将传统化学处理作为生化段的预处理工艺,后接A2/O-MBR 工艺以强化去除COD 及脱氮除磷的效果。工程建成调试完成后经过几个月的连续监测表明,经过本工艺处理后的出水水质优良,且本工艺具备较强的抗冲击负荷能力。 1 废水水量及水质情况 1.2 生化系统进水水质要求 1.3 设计出水水质 2 处理工艺 预处理过程如下: 络合废水首先采用双氧水破络,然后进行加碱混凝沉淀处理,沉淀后出水进行氨氮吹脱处理。前处理水由于含有油类物质,先做混凝气浮,再进行加碱混凝沉淀。 具体的处理流程如图 1 所示。 图 1 A2/O-MBR 工艺流程 由图 1 可见,经预处理后的混合废水先进入pH 回调池,加酸将废水的pH 调节为9~9.5。经pH 回调后的废水进入厌氧池,厌氧池设计较大,总的停留时间较长,在起到水解酸化作用的同时也起到了生化调节池的作用。厌氧池后接两级沉淀池,沉淀厌氧活性污泥回流,上清液进入缺氧池。缺氧池DO 较低,主要完成反硝化的作用。缺氧池出水进入好氧池,好氧池末端连接MBR 池。此工段主要完成硝化反应, MBR 池可以截留几乎所有活性污泥,使出水水质澄清,且使得硝化细菌得以大量增殖,加强了硝化的效果。MBR 池出水进入清水池后排放。MBR 池硝化液回流入缺氧池,并另设回流管使部分污泥回流入厌氧池。 2.2 主要构筑物参数及设备选型 (2)厌氧池。厌氧池4 格串联,单格尺寸为12.0m× 3.85 m×6 m,总停留时间为21 h。每个厌氧池均在对角线的位置设有两个潜水搅拌器,池间过流孔上下交错布置,以改善池内的水力条件,更好地起到水解酸化及水质调节的作用。钢砼结构,地上2.5 m,地下 3.5 m。 (3)沉淀池。尺寸为28.85 m×3.5 m×6 m,设计停留时间11.5 h,钢砼结构,地上2.5 m,地下3.5 m。(4)缺氧池。尺寸为4.5 m×17 m×6 m,设计停留时间8 h,对角线的位置设有两个潜水搅拌器,钢砼结构,地上2.5 m,地下3.5 m。 (5)好氧池。并排4 格,单池尺寸为11 m×2.85 m× 6 m,曝气使DO 维持在2~4 mg/L,钢砼结构,地上 2.5 m,地下3.5 m。 (6)MBR 池。4 个,连接在好氧池末端,单池尺寸为8 m×2.85 m×3.4 m,曝气使DO 维持在2~4 mg/L,钢砼结构,地上2.5 m,地下0.9 m。(7)MBR 膜组件。采用PVDF 帘式中空膜组件,总面积为6 000 m2。 (8)好氧池风机。2 个,1 用1 备,设计风量为20 m3/min。 (9)MBR 电磁阀、真空罐及自吸泵。设4 个电磁阀、2 个水环式真空泵及4 个自吸泵,通过自控系统控制电磁阀、真空泵及自吸泵的启闭,实现每个 MBR 池每出水4 min 后停12 min 继续出水。自吸泵 Q≥15 m3/h,H≥10 m,根据真空罐内的液位控制自吸泵开启数量。 (10)硝化液回流泵。2 个,1 用1 备。Q≥100 m3/h, H≥15 m。进水管由MBR 池底接出,通过调节出水管阀门调节回流比,正常运行中回流比设为200%。 (11)污泥回流泵。2 个,可同时开启。Q≥10 m3/h,H≥10 m。 (12)自动控制系统。1 套,可设置为全自动模式及手动模式,用于控制MBR 池的出水。 3 系统调试运行 从养泥开始到完成驯化MBR 池内MLSS 变化情况如图 2 所示。 图 2 MBR 池内MLSS 随时间变化情况 由图 2 可见,驯化开始后MBR 池内MLSS 增速放慢,趋于停滞,随后又有一定的下降,说明池内的部分微生物因为不适应处理水质遭到淘汰,一段时间后又呈稳定缓慢上升趋势,并最终稳定在3 500 mg/L 左右,说明此时基本完成驯化。 在保证活性污泥性状及出水水质稳定的前提下,经过了大约30 d 完成驯化,此时停止人工投加营养物。驯化初期MBR 出水水质尚可,COD 达标,氨氮和总磷超标。随着驯化的继续进行,出水氨氮仍然偏高,甚至比驯化初期更高一些,而总磷有一定程度的降低。分析原因可能是: (1)由于硝化细菌的生长周期较长,此时还未大量增殖,池内硝化作用强度不够,从而导致氨氮去除速率慢。 (2)驯化初期进的工业污水较少,经过稀释后对活性污泥微生物的毒性大大降低。但是随着驯化过程的继续,工业污水进水比例增加,池中重金属的积累使得部分微生物无法适应而遭淘汰,其中可能包含具有硝化功能的微生物,使得活性污泥的硝化能力降低,出水氨氮高。 (3)工业污水的引入所造成的冲击使得池内微生物总量减少,且污泥活性有一定降低,生物增长速度放慢,对N、P 等的需求自然也就降低,从而使得出水的氨氮和总磷含量偏高。驯化阶段MBR 出水的COD、氨氮、总磷变化情况如图 3 所示。 图 3 驯化阶段MBR 出水COD、氨氮、总磷变化情况 由图 3可见,到驯化后期,随着活性污泥微生物逐渐适应水质,污泥量有所增加,MBR 出水的各项指标也趋于正常,基本达到排放标准要求。好氧池驯化完成后开始逐步将部分回流硝化液分流至厌氧池前端,开启沉淀池污泥回流系统,开始厌氧污泥的培养驯化过程,此过程持续近6 个月后整个生化系统开始进入正常运行阶段。整个调试过程均未排泥,到调试末期污泥稳定在3 500 mg/L 左右,相对于处理市政污水的MBR,其污泥浓度不高,分析原因是由于进水含有微量重金属,含盐量较高, COD 本身较低,不利于反应器内污泥浓度的提高,然而从出水效果来看,低负荷运行状态的MBR 出水水质仍然很好。 3.2 工艺运行效果 4 工程投资与运行费用 5 结论 (2)由于电镀污水水质的特殊性,A2/O-MBR 进水含有微量重金属,盐度较高,COD 较低,本工艺正常运行状态的污泥质量浓度相对不高,稳定在3 500 mg/L 左右,但这并没有对处理效果产生不利影响。整个处理系统具有较强的抗冲击负荷能力,MBR 的使用对于出水水质的提高具有重要的作用。 (3)电镀废水中所含重金属等有毒物质对活性污泥毒害很大,因此需要在生化系统之前采用传统化学沉淀法对废水进行预处理,使其对活性污泥的毒害降到最低。 深圳市恒大兴业环保科技有限公司经营理念为“环保事业,每一天,为明天!” 主营业务:三菱MBR膜一级代理商、兼氧H3MBR一体化污水处理器、双氧 有需要的朋友,欢迎致电:18665326061(微信同号) 本文来源:http://www.hennda.com/ |